长期以来,我国180万吨/年规模以上的大甲醇合成催化剂市场被国外公司垄断,每年需花费大量外汇进口,其供货周期长,关键技术受制于人。2022年,国家能源集团在183万吨/年甲醇装置上首次使用了西南院XNC-98-5型甲醇合成催化剂,开启了大甲醇装置催化剂国产化征程。目前为止,装置已连续满负荷稳定运行11个月,累计生产MTO级甲醇186万吨,床层压降平稳,热点温度较上炉国外催化剂低约10℃,甲醇中乙醇含量为500-700ppm,一氧化碳、二氧化碳单程转化率表现稳定且高于同期国外催化剂水平。
据了解,国能榆林186万吨/年甲醇装置是西南院与国家能源集团合作的第二套大型甲醇装置。双方紧密协同,开车导气平稳迅速,初始负荷约55%,稳定4小时内提至75%,24小时内提至满负荷运行,与普通甲醇合成催化剂相比,3天时间增产了3000多吨甲醇。到9月12日,负荷提至105%,MTO级甲醇产量达256吨/小时,乙醇含量达500-600ppm,重组分含量达600-800ppm,粗甲醇外观呈清澈透明无蜡状。一氧化碳单程转化率约75%,二氧化碳单程转化率约41%,优于上炉国外催化剂同期运行数据;1号反应器、2号反应器压差分别为19千帕和21千帕,比上炉国外催化剂同期压差低30%。

装置图。受访者供图
(责任编辑:王丹萍)